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工業(yè)固體廢物生產(chǎn)水泥的實(shí)驗(yàn)探討

2021-4-9 | 冶金工業(yè)論文

石灰石選礦廢渣酒鋼石灰石礦的選礦廢料CaO在47.0%~52.0%之間,R2O在0.2%~0.8%之間,粒度≤20mm的占80%以上。我們要求石灰石礦山在開(kāi)采過(guò)程徹底清理覆蓋層,將CaO≥50%、R2O含量<0.4%的石灰石選礦廢渣單獨(dú)堆放,作為生產(chǎn)低堿水泥的石灰石質(zhì)原料。轉(zhuǎn)爐鋼渣酒鋼煉鋼廠(chǎng)排出的廢渣是金屬爐料中各元素被氧化后生成的氧化物和為調(diào)整鋼渣性質(zhì)而加入的造渣材料,如石灰石、白云石、鐵礦石、硅石等形成的。按煉鋼工藝,鋼渣可分為:轉(zhuǎn)爐渣和電爐渣,排出時(shí)為熔融狀,經(jīng)噴水燜捂冷卻后體積變大,經(jīng)多級(jí)破碎成粉狀和塊狀。堿度較低的鋼渣呈灰色,堿度較高的鋼渣呈褐灰色、灰白色。鋼渣塊松散不粘結(jié),質(zhì)地堅(jiān)硬密實(shí),孔隙較少,具有一定活性。主要礦物組成為硅酸三鈣(C3S)、硅酸二鈣(C2S)、鈣鎂橄欖石(CMS)、鈣鎂薔薇輝石(C3MS2)、鐵酸二鈣(C2F)等。鋼渣的礦物組成決定了鋼渣具有一定的膠凝性,主要源于其中一些活性膠凝礦物的水化,如CaO含量較高時(shí),常生成C3S、C2S及鐵鋁酸鹽。化學(xué)成分穩(wěn)定,見(jiàn)表1(表略)。我們選擇Fe2O315.0%~18.0%、R2O≤0.3%,粒度≤10mm的轉(zhuǎn)爐鋼渣作為生產(chǎn)低堿水泥熟料的鐵質(zhì)校正原料。

硅石選礦廢渣我們選擇距公司最近、SiO2含量在90.0%~97.0%之間、R2O<0.4%、粒度<20mm的金塔穿山馴硅石礦的硅石選礦廢渣作為硅質(zhì)校正原料。這種廢渣是硅石礦,為酒鋼鐵合金廠(chǎng)供應(yīng)40mm~60mm的塊狀硅石后的篩下物。粒化高爐礦渣粒化高爐礦渣是熔融高爐渣經(jīng)水淬急冷后的一種粒狀物,由于礦物質(zhì)來(lái)不及結(jié)晶,因此含有80%~90%的玻璃相,具有較高的潛在活性。其主要礦物組成是硅酸二鈣(C2S)、鈣鋁黃長(zhǎng)石(C2AS)、鎂黃長(zhǎng)石(C2MS2)、鈣長(zhǎng)石(CAS2)、硫化物等。酒鋼有充足的礦渣儲(chǔ)量,其堿含量在0.5%~0.8%之間。根據(jù)配料的要求,我們選擇8%的粒化高爐礦渣作另一種硅質(zhì)原料。脫硫石膏酒鋼年產(chǎn)脫硫石膏5~7萬(wàn)t,屬火電工業(yè)廢渣。與天然石膏相比,脫硫石膏SO3達(dá)到40%以上,R2O比天然石膏低,但其水含量高達(dá)30%以上,粘稠度大,易結(jié)塊,無(wú)法直接使用。我們與有關(guān)單位合作,完成了脫硫石膏的烘干造粒技術(shù)改造,在水泥磨制中加入5%左右脫硫石膏作緩凝劑。

生產(chǎn)線(xiàn)的選擇我公司現(xiàn)有3條生產(chǎn)線(xiàn),1200t/d、2000t/d、5000t/d生產(chǎn)線(xiàn)各一條(即1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)線(xiàn))。1號(hào)線(xiàn)配備2臺(tái)Φ3.2m×7.0m的球磨機(jī),2號(hào)、3號(hào)線(xiàn)配備輥式立磨。硅石高強(qiáng)度、難粉磨的特點(diǎn)不適合在立磨上粉磨(2007年在2號(hào)線(xiàn)立磨投產(chǎn)初期采用7%的硅石配料時(shí),3個(gè)月就將磨輥輥皮磨出50mm左右的大坑,被迫停用硅石更換磨輥);1號(hào)線(xiàn)配置了10座Φ8.0m×15m的圓筒庫(kù),采用多點(diǎn)下料、多庫(kù)搭配儲(chǔ)存、均化生料,相對(duì)于2號(hào)線(xiàn)更便于生料調(diào)配;考慮到1號(hào)線(xiàn)產(chǎn)量對(duì)整個(gè)熟料產(chǎn)量的影響相對(duì)小些,所以選擇在1號(hào)線(xiàn)上生產(chǎn)低堿熟料。生產(chǎn)時(shí)機(jī)的選擇,入磨硅石粒度滿(mǎn)足要求由于硅石難破難磨,如果繼續(xù)使用粒度40mm左右的硅石配料,2臺(tái)球磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量將大幅度下降。小磨試驗(yàn)知道,當(dāng)入磨硅石粒度降到20mm以下時(shí),基本可消除硅石對(duì)磨機(jī)產(chǎn)量的影響。因此,入磨硅石粒度達(dá)標(biāo)將是生產(chǎn)低堿熟料的必要條件。儲(chǔ)備足夠的低堿石灰石將進(jìn)廠(chǎng)的石灰石選礦廢渣中CaO≥50%、R2O含量<0.4%的單獨(dú)堆放標(biāo)示,最低儲(chǔ)量達(dá)到3萬(wàn)t,作為生產(chǎn)低堿水泥的石灰石質(zhì)原料。

制定生料配料方案

(1)原料經(jīng)過(guò)對(duì)比、遴選,在充分考慮原料堿含量、化學(xué)成分、物料性能和采購(gòu)成本的因素后,決定低堿熟料的生產(chǎn)全部選用固體工業(yè)廢渣——石灰石選礦廢渣、轉(zhuǎn)爐鋼渣、硅石選礦廢渣、粒化高爐礦渣4種原料配料。原料化學(xué)分析結(jié)果見(jiàn)表2(表略)。(2)燃料公司一直使用哈密礦務(wù)局煙煤作燃料,燃料總體質(zhì)量較好,但由于礦點(diǎn)較多,Aad、Vad、Mar波動(dòng)較大,我們選用Aad<18%,Vad>25%、Mar<12%的原煤作燃料。原煤工業(yè)分析見(jiàn)表3(表略)。(3)緩凝劑目前我們采用天然二水石膏和工業(yè)副產(chǎn)品脫硫石膏作緩凝劑。天然石膏和脫硫石膏化學(xué)分析結(jié)果見(jiàn)表4(表略)。選用堿含量相對(duì)較低的脫硫石膏作為低堿水泥的緩凝劑。(4)生料配料方案設(shè)定低堿熟料配料方案為:KH=0.920±0.02,SM=2.6±0.1,IM=1.40±0.1,熟料熱耗3350kJ/kg,煤灰摻入量=1.92%。礦物組成分別為C3S=50%~58%、C2S=18%~25%、C3A=4.5%~7.5%、C4AF=10%~13%,液相量21%~24%,R2O=0.45%。將入磨轉(zhuǎn)爐鋼渣的粒度控制在5mm以下,物料的易磨性改善、含水量降低后,生料粉磨設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了10%~20%,同時(shí)解決了生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)料系統(tǒng)不暢的問(wèn)題。采用石灰石選礦廢渣、硅石選礦廢渣、轉(zhuǎn)爐鋼渣、粒化高爐礦渣4種原料配料方案。生料配比見(jiàn)表5(表略)。

生產(chǎn)指標(biāo)確定與過(guò)程控制

1.原料的進(jìn)料和儲(chǔ)存1號(hào)線(xiàn)配置了10座Φ8.0m×15m的圓筒庫(kù)作為原料儲(chǔ)庫(kù)。石灰石選礦廢渣從石灰石臥庫(kù)進(jìn)入,經(jīng)過(guò)爬坡皮帶機(jī)、單軸振動(dòng)篩、高效錘式破碎機(jī)和提升機(jī)卸入石灰石儲(chǔ)庫(kù);轉(zhuǎn)爐鋼渣由庫(kù)壁提升機(jī)直接提到轉(zhuǎn)爐鋼渣儲(chǔ)庫(kù);硅石選礦廢渣從臥庫(kù)經(jīng)過(guò)地下皮帶廊和提升機(jī)提到硅石選礦廢渣庫(kù);粒化高爐礦渣經(jīng)過(guò)地下皮帶廊被提升機(jī)提到礦渣庫(kù)。2.生產(chǎn)控制指標(biāo)設(shè)定生料控制指標(biāo):CaO=(44.30±0.3)%,F(xiàn)e2O3=(2.80±0.2)%,80μm生料細(xì)度≤18%,生料KH=0.960±0.020,SM=2.6±0.1,IM=1.40±0.1。生料化學(xué)成分見(jiàn)表6(表略)。3.生料制備1200t/d線(xiàn)生料制備系統(tǒng)采用2臺(tái)球磨機(jī),生料制備系統(tǒng)主要設(shè)備見(jiàn)表7(表略)。4.提高磨機(jī)產(chǎn)量的措施(1)降低入磨物料水分。選擇水分小于5%的粒化高爐礦渣,使入磨物料綜合水分≤2.0%。(2)嚴(yán)格控制入磨硅石粒度。在入磨的各種物料中,只有硅石粒度在40mm左右。降低硅石粒度的有兩種方案可選。方案一是利用公司現(xiàn)有的PCF1000×1250錘式破碎機(jī)系統(tǒng),更換錘頭、調(diào)整篦縫后,對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的40mm左右的硅石進(jìn)行再破碎。這樣既可以充分發(fā)揮綜合破碎系統(tǒng)的設(shè)備能力,又能利用現(xiàn)有的人員和運(yùn)輸資源。但經(jīng)過(guò)這種破碎機(jī)破碎后硅石粒度難以達(dá)到20mm以下。據(jù)測(cè)算,即使通過(guò)減小給料量、縮小出料篦縫破碎粒度達(dá)到要求,破碎成本將在20元/t以上。如果投資建設(shè)細(xì)式破碎系統(tǒng),破碎成本將更高。方案二是通過(guò)招標(biāo)方式由供應(yīng)商從開(kāi)采的原礦中篩分或投資細(xì)式破碎設(shè)備二級(jí)破碎后提供20mm以下的硅石原料。據(jù)采購(gòu)部門(mén)掌握的情況,粒度20mm以下的硅石比粒度40mm左右的硅石采購(gòu)價(jià)格每噸高出20元左右。根據(jù)以往的生產(chǎn)教訓(xùn)和對(duì)熟料成本的測(cè)算,我們經(jīng)過(guò)反復(fù)論證和對(duì)比,最終選擇方案二。確定采購(gòu)硅石的進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)為SiO2≥90%,R2O<0.4%。(3)提高入磨熱風(fēng)溫度,直到400℃以上。(4)定期清理隔倉(cāng)板、篦板篦縫。10天停磨一次清理篦縫,更換隔倉(cāng)板和下料篦板中心圓,將篦縫由12mm改為14mm。(5)重新級(jí)配研磨體。一是根據(jù)入磨物料最大粒度25mm、生料細(xì)度放寬的現(xiàn)狀,取消了最大的Φ90mm和最小的Φ20mm的研磨體,即將原來(lái)的8級(jí)改為6級(jí)配球?Φ30mm~Φ80mm?,同時(shí)將平均球徑由Φ44mm降低到38mm;二是增大了研磨體的裝載量,根據(jù)研磨體裝載量與產(chǎn)量成正比的關(guān)系,將1號(hào)磨研磨體由58t提高到65t。(6)放寬生料細(xì)度。因配料采用了16%的轉(zhuǎn)爐鋼渣和6%的粒化高爐水渣,使生料易燒性大為改善,在保證回轉(zhuǎn)窯正常煅燒的情況下,將生料細(xì)度(80μm方孔篩)篩余從≤12%放寬到≤18%。3.5熟料煅燒低堿熟料正常煅燒過(guò)程中主要工藝技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表8(表略)。(5)普通低堿熟料化學(xué)成分、礦物組成、物理性能普通低堿熟料化學(xué)成分、礦物組成見(jiàn)表9(表略),物理性能見(jiàn)表10(表略)。從表10中看出,熟料各項(xiàng)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。

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